我公司陸續(xù)從歐洲購買了幾臺正面吊運機,由于其結(jié)構設計方面的原因,投產(chǎn)后不久其液壓缸接連發(fā)生了較大的故障(吊臂伸縮活塞桿刮傷、起升缸接頭開裂),導致嚴重漏油,雖然廠家免費進行了更換,但更換不久又接連發(fā)生類似的現(xiàn)象。為此,我們對其進行了改進,效果較好。
拆檢吊臂伸縮缸時發(fā)現(xiàn),活塞桿局部嚴重刮傷,傷痕長2000-3000mm、寬30-50 mm、深2-3 mm,導向套支承環(huán)磨損變形。分析認為,活塞桿刮傷的主要原因是:支承環(huán)在高溫下產(chǎn)生變形,支承強度不夠;導向套與活塞桿配合間隙過小,在高溫下因膨脹而相互摩擦,導致“硬碰硬”,結(jié)果磨壞了活塞桿。
另外,拆檢時還發(fā)現(xiàn)起升缸與接頭的連接處產(chǎn)生了裂紋,并已延伸至缸筒內(nèi)壁,長約40-50 mm。開裂的主要原因:由于進油鋼管是通過焊接的接頭與缸筒連接的,進油鋼管在高壓油作用下振動較大,易引發(fā)缸筒產(chǎn)生共振;同時,缸筒與接頭的連接處厚度僅為15mm,承載能力不夠,結(jié)果使其產(chǎn)生裂紋。
伸縮缸的修理方法清洗活塞桿的刮傷部位,用不銹鋼焊條對刮傷部位進行補焊,并用濕石棉隔熱,防止溫度過高;待自然冷卻后,用手銼初步修理補焊處四周;然后加工一模具,配合砂條研磨活塞桿,直至粗糙度符合裝配要求為止。
重新加工導向套,將導向套上的支承環(huán)由4個減為3個(見圖1a.b),但總的支承寬度卻由80 mm增至90 mm。同時,將導向套支承環(huán)的內(nèi)徑加大0.02 mm,加大導向套與活塞桿的配合間隙;選用強度高、韌性好的酚醛材料加工支承環(huán),其寬度由20 mm增至30 mm。
將起升缸缸筒從B-B面切斷,在缸筒A至B段內(nèi)孔加工出連接螺紋,長度為60 mm;用45#鋼重新加工一缸筒頭部;將加工的缸筒頭部與原缸筒螺紋連接,并將外面的接縫處焊死;原來的進油鋼管改用高壓軟管即可。
正面吊運機液壓缸經(jīng)修復后,使用至今沒有再發(fā)生漏油現(xiàn)象,效果較好。