一、主要工藝指標:
1、熔融槽內尿液溫度:110--135℃,自控上限設定為125℃,下限設定為115℃。
2、熔融槽內尿液濃度:95%
3、熔融槽內液位自控上限設定為85%,下限設定為80%。
4、尿液管路保溫蒸汽壓力:0.25--0.28MPa。
5、熔融槽內加溫蒸汽壓力:0.5--1.2MPa。
6、造粒機內物料溫度:60--65℃,造粒后物料含水量:3%,造粒機出口處粒徑:2--3mm。
7、烘干機進口溫度:110--140℃,出口溫度:90--100℃。
二、尿素熔融噴漿造粒工藝生產復合肥應注意的問題:
1、尿液在管路、閥門、泵、噴頭中冷凝堵塞。
㈠、采用蒸汽隔套保溫,凡是尿液通過的部位的外面均采用全程蒸汽隔套保溫,確保外界氣溫在-30℃時也能正常工作,使生產不受任何氣候影響。
㈡、蒸汽吹掃,凡是尿液通過的管路內,均設計了蒸汽吹掃,有效的防止停機后管路內的堵塞。
㈢、使用液下泵。
㈣、縮短噴頭非保溫部分,選用特殊型號的噴頭,使噴頭的非保溫部分盡可能縮短,解決噴頭由于冷凝而出現的堵塞現象。
㈤、采用蒸汽隔套保溫閥。
2、防止尿基復合肥縮二脲含量超標。
㈠、嚴格控制溫度,{zg}溫度不得大于130℃。
㈡、自動化控制加溫蒸汽閥門,當尿液溫度超過125℃時,計算機會指揮自動閥切斷蒸汽來源,使尿液的溫度控制在安全的范圍內,做到萬無一失。
㈢、縮短尿液在熔融槽內的停留時間,采用邊熔邊噴的方法。
㈣、加強檢測,化驗室常年對復合肥中的縮二脲含量進行檢測,使縮二脲含量控制在0.5%之內。
采取上述措施后,多年的生產實際證明,沒有出現縮二脲含量超標而引起肥料燒苗現象。
3、整條生產線實行自動化控制,使電腦、儀表、機械一體化,對生產中的物料流量(包括NPK干料、尿液、水)、溫度、液位、養(yǎng)份配比、每小時產量進行自動控制。采用優(yōu)質電子產品,如電腦、傳感器、尿液流量計、自動閥、液位表、溫度計等大部分采用進口產品,確保整條生產線的先進性、穩(wěn)定性、實用性,大大提高了復合肥生產線的科技含量,使復合肥的品質、產量有了可靠的保證。
三、主要設備
該工藝為了適應團粒法工藝老線的技術改造,以及除尿素系列外的其他肥種的生產,故保留原有團粒法工藝的所有設備基本不變,只增加尿素熔融噴漿部分設備。