針對(duì)http://.高壓電機(jī)滾動(dòng)軸承在實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的各種異常現(xiàn)象,分析原因并采取措施進(jìn)行解決,同時(shí)根據(jù)異常原因找出日常維護(hù)中存在的不足之處,通過(guò)加強(qiáng)日常檢查和規(guī)范定期維護(hù)制度等做好軸承日常運(yùn)維工作,避免了類似異常問(wèn)題的再次發(fā)生,提高了高壓電機(jī)運(yùn)行的可靠性。
高壓電機(jī)作為火電廠輔機(jī)動(dòng)力源有著重要的作用,其正常運(yùn)行直接影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,而滾動(dòng)軸承作為http://.的關(guān)鍵部件和易損部件,其可靠性直接影響電機(jī)運(yùn)行的可靠性。從某公司近6年來(lái)高壓電機(jī)異常情況分析,電機(jī)因軸承問(wèn)題導(dǎo)致停運(yùn)占相當(dāng)高的比例,直接影響機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。因此,提高高壓電機(jī)軸承可靠性對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行具有重要意義。
一、軸承問(wèn)題概述
某公司一期2臺(tái)600MW機(jī)組于2008年9月投產(chǎn),二期2臺(tái)660MW機(jī)組分別于2010年3月和7月投產(chǎn)。2009年5月至2014年5月這5年時(shí)間內(nèi),帶滾動(dòng)軸承的高壓電機(jī)較為重大的異常事件統(tǒng)計(jì)共16次,其中預(yù)試發(fā)現(xiàn)繞組問(wèn)題/轉(zhuǎn)子問(wèn)題、接線盒電纜問(wèn)題、空冷器腐蝕進(jìn)水引起http://.異常各發(fā)生1次,而滾動(dòng)軸承問(wèn)題引起的高壓電機(jī)異常事件為12次,占高壓電機(jī)總故障的75%。從原因上分析,軸承問(wèn)題主要有軸電流引起的軸承損壞和潤(rùn)滑問(wèn)題引起的軸承損壞;從故障發(fā)生的時(shí)間分析,軸承損壞主要集中在機(jī)組剛轉(zhuǎn)入運(yùn)行的前一年多時(shí)間內(nèi),2013年以后發(fā)生2次,原因是軸承自身質(zhì)量存在問(wèn)題;從發(fā)生故障的電機(jī)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),功率較大的一次風(fēng)機(jī)和送風(fēng)機(jī)電率、電流、電量、溫度、倉(cāng)位等,實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài);能單獨(dú)定期存儲(chǔ)電量數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄表功能;能打印各種數(shù)據(jù)報(bào)表;用戶登陸后可通過(guò)參數(shù)設(shè)置畫面直接輸入各參數(shù)的上下限值;可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、任何其他局域網(wǎng)內(nèi)計(jì)算機(jī)均可通過(guò)瀏覽器查看系統(tǒng)狀態(tài),操作簡(jiǎn)便。監(jiān)控主站可設(shè)定其他客戶端的瀏覽權(quán)限;故障出現(xiàn)時(shí)觸發(fā)提前錄入的語(yǔ)音片段,并可查詢報(bào)警記錄;網(wǎng)絡(luò)攝像頭及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)與主站主機(jī)使用網(wǎng)線連接;組態(tài)軟件經(jīng)二次開發(fā)后可實(shí)現(xiàn)在同一軟件上同時(shí)共享視頻、電氣參數(shù)信息;如發(fā)生火災(zāi),報(bào)警系統(tǒng)彈出畫面上可同時(shí)顯示火災(zāi)信息、現(xiàn)場(chǎng)畫面和現(xiàn)場(chǎng)各設(shè)備參數(shù)信息。
二、軸電流對(duì)軸承的影響
2009年9月,2A—次風(fēng)機(jī)電機(jī)聲音異常,該電機(jī)型號(hào)為 YKK630-4,額定功率為1 800 kW,銘牌標(biāo)注出廠時(shí)間為2007 年3月,首次調(diào)試運(yùn)行時(shí)間為2008年5月,9月開始隨機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。環(huán)球電機(jī)前軸承為滾珠軸承6232/C3和滾柱軸承 NU232ECM/C3,后軸承為滾柱軸承NU232ECM/C3,采用 7008航空潤(rùn)滑脂。發(fā)現(xiàn)電機(jī)聲音異常后檢查空冷器等其他部分正常,確認(rèn)聲音是從軸承發(fā)出的,測(cè)量軸承溫度和軸承振動(dòng)在正常范圍內(nèi),通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)查看溫度和振動(dòng)變化曲線,未發(fā)現(xiàn)有明顯的突變現(xiàn)象。后借機(jī)組低負(fù)荷時(shí)將電機(jī)退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,檢查前后2個(gè)滾柱軸承發(fā)現(xiàn)有明顯異常情況。軸承解體 后具體情況如圖一、圖二所示,滾柱和內(nèi)外圈表面有類似搓衣板的黑色條紋,后送相關(guān)單位檢測(cè)確認(rèn)是軸電流引起的電腐蝕現(xiàn)象,黑色條紋實(shí)際上是滾子同軸承內(nèi)外圈接觸處的電腐蝕痕跡。軸電流產(chǎn)生的原因較為復(fù)雜,電源諧波、東莞環(huán)球電機(jī)制造工藝等都有可能引起軸電流。由于機(jī)組投產(chǎn)初期電機(jī)電源所在的供配電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化實(shí)時(shí)監(jiān)控以后,實(shí)現(xiàn)四遙,不僅減輕了電氣人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,還可大幅縮減人員,節(jié)約人力資源成本,每年可為企業(yè)在材料費(fèi)、電費(fèi)、人力成本等方面合計(jì)節(jié)約創(chuàng)效數(shù)百萬(wàn)元。同時(shí),還明顯提高了企業(yè)的科技水平、信息自動(dòng)化水平和管理水平,為企業(yè)取得各項(xiàng)成績(jī)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),取得了良好的社會(huì)效益。
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