高壓多級(jí)水泵止推軸承溫度偏高原因分析
高壓多級(jí)水泵自開(kāi)車(chē)運(yùn)行以來(lái)止推軸承溫度一直超標(biāo),在操作多級(jí)水泵出口除焦控制閥切換過(guò)程中,多級(jí)泵的負(fù)荷發(fā)生變化,軸承溫度曾一度達(dá)到了93度,超過(guò)了90度的報(bào)警值,使多級(jí)泵無(wú)法再正常運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)停車(chē)檢修拆檢止推軸承,發(fā)現(xiàn)主推力瓦塊有偏磨現(xiàn)象,但在更換軸承后軸溫過(guò)高的問(wèn)題依舊沒(méi)有解決。分析認(rèn)為,軸承溫度過(guò)高的原因一般可能有以下幾種情況。DP85-45X9 自平衡多級(jí)泵
軸承潤(rùn)滑油油 壓低、供油不足或油質(zhì)不合格的影響
在高壓多級(jí)水泵機(jī)組運(yùn)行中,軸承依靠油膜支承轉(zhuǎn)子載荷,隨著高壓多級(jí)水泵負(fù)載的變化,例如多級(jí)水泵出口除焦控制閥切換,油溫、油膜形成和承載能力也相應(yīng)變化;軸承供油不足會(huì)導(dǎo)致軸承冷卻不好;潤(rùn)滑油的清潔度不夠會(huì)導(dǎo)致軸承摩擦,這些都會(huì)引起軸承溫度升高。DP85-45X9 自平衡多級(jí)泵
多級(jí)水泵止推軸承結(jié)構(gòu)圖
首先,對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行取樣分析,檢驗(yàn)結(jié)果為潤(rùn)滑油油質(zhì)合格,不存在問(wèn)題。然后,對(duì)高壓多級(jí)水泵止推軸承處的潤(rùn)滑油油壓進(jìn)行調(diào)整,油壓調(diào)高,觀察回油看窗油量明顯增大。調(diào)整前后運(yùn)行情況對(duì)比如表1所示。從表1中可以看出止推軸承處的潤(rùn)滑油供油壓力調(diào)高后對(duì)止推軸承溫度的影響不大,不是造成止推軸承溫度升高的原因。DP85-45X9 自平衡多級(jí)泵
軸承質(zhì)量或裝配間隙的影響
軸承質(zhì)量缺陷如瓦塊材質(zhì)或表面粗糙度的缺陷會(huì)使軸承抗摩擦能力降低。另外,裝配間隙不合適也會(huì)造成軸瓦溫度升高。
多級(jí)泵止推軸承供油壓力調(diào)整前后溫度對(duì)比
經(jīng)過(guò)拆檢發(fā)現(xiàn),高壓多級(jí)水泵止推軸承主推力瓦塊表面有磨損,但無(wú)裂紋、折疊、拉裂、結(jié)疤、夾渣等現(xiàn)象,軸承質(zhì)量缺陷問(wèn)題不存在。檢修前后對(duì)比推軸承溫度在平衡鼓改造前后的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
多級(jí)泵平衡鼓改進(jìn)前后止推軸承溫度對(duì)比
在泵運(yùn)行工況、潤(rùn)滑油供油壓力和泵各部件裝配尺寸基本一致的情況下,改造后止推軸承的溫度大幅度降低,大約有10度左右,達(dá)到了很好的效果。并且在泵負(fù)荷變化時(shí)溫度也相對(duì)穩(wěn)定。以此更進(jìn)一步驗(yàn)證了平衡鼓尺寸設(shè)計(jì)偏小,造成止推軸承承受的殘余軸向力過(guò)大,致使軸承發(fā)熱溫度偏高。
高壓多級(jí)水泵止推軸承溫度高,通過(guò)分析研究,查找出了主要原因一平衡鼓尺寸設(shè)計(jì)偏小。委托廠家設(shè)計(jì)計(jì)算,重新設(shè)計(jì)制造平衡鼓,施工安裝后效果明顯。改造完后已使用2年多,高壓多級(jí)水泵運(yùn)行平穩(wěn),未再出現(xiàn)止推軸承溫度偏高的現(xiàn)象,有效地為我們解決了止推軸承溫度偏高的問(wèn)題。DP85-45X9 自平衡多級(jí)泵