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廣東九州脈沖袋式除塵器大量現(xiàn)貨可定做
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廣東九州脈沖袋式除塵器大量現(xiàn)貨可定做

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河北九州環(huán)保設(shè)備工程有限公司

  河北九州環(huán)保設(shè)備工程有限公司,以科技投入為先導,以過硬的質(zhì)量做保證,以精良的設(shè)備的工藝為核力,是集設(shè)計制造安裝調(diào)試及售后服務(wù)于一體的環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)基地,公司擁有雄厚的經(jīng)濟技術(shù) 、高素質(zhì)的管理隊伍,計算機管理網(wǎng)絡(luò)、電控自動化配備體系。 公司宗旨:   產(chǎn)品質(zhì)量、信譽至上的原則,以新的機制、新的起點、繼續(xù)致力于環(huán)境工程、環(huán)保設(shè)備的研究和開發(fā),努力提高自身素質(zhì),增強市場競爭力。董事長攜全體員工真誠期待與您攜手合作,為我國環(huán)保事業(yè)做出 大的貢獻,為我們美好的明天奮斗! 產(chǎn)品系列:   大布袋除塵器系列為主導產(chǎn)品;   塑燒板除塵器系列為主導產(chǎn)品;   高壓靜電除塵器系列為主導產(chǎn)品;   脫硫除塵系列為主導產(chǎn)品;   另外有單機除塵機組系列;   旋風吸塵器系列以濕式除塵器系列;   噪聲控制設(shè)備及各種除塵器配件;   螺旋輸送、斗式提升機、粉塵加濕機設(shè)備系列及備件。   公司潛心研究,積極發(fā)展,技術(shù)上不斷創(chuàng)新,工程上精益求精,產(chǎn)品和服務(wù)贏得社會普遍好評和贊揚。河北九州環(huán)保設(shè)備工程有限公司與多家公司有多項技術(shù)合作協(xié)議,引進吸收了如“石灰石—石膏濕法脫硫”、“石灰石—循環(huán)流化床半干法脫硫”等多項國外干法、濕法及半干法專脫硫(多污染控制)技術(shù)以及多種除塵、熱回收等配套方案。是從事大型燃煤鍋爐煙氣脫硫凈化工程的企業(yè)。
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  新鋼石灰回轉(zhuǎn)窯煙氣除塵采用電除塵方式,煙氣粉塵顆粒排放超過150mg/m3。對回轉(zhuǎn)窯煙塵主要成分、顆粒分散度、煙氣溫度和煙塵比電阻進行綜合分析后,發(fā)現(xiàn)該煙塵比電阻屬于高比電阻粉塵,不適合用電除塵器來除塵。將除塵方式由電除塵改為布袋除塵后,2號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵器的煙塵排放濃度為20.5mg/m3,1號回轉(zhuǎn)窯的煙塵排放濃度為11.3mg/m3,遠低于國家排放標準要求的30mg/m3。 
  新鋼2條年產(chǎn)20萬t石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線是三期技改工程配套項目之一,于2008年投產(chǎn)。回轉(zhuǎn)窯煙氣除塵采用電除塵,自投產(chǎn)以來煙塵排放超標,達150mg/m3以上。期間,多次對電除塵系統(tǒng)進行改造和完善,但都未能取得明顯效果。根據(jù)GB28664—2012《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》規(guī)定,2015年1月1日起,石灰窯煙氣粉塵排放濃度標準限值為30mg/Nm3。為了解決達標排放問題,新鋼分別于2014年9月和2015年6月采用電改袋方式對2號、1號回轉(zhuǎn)窯電除塵系統(tǒng)進行了改造,使煙塵排放濃度達到了標準要求。 
  1概況 
  1.1生產(chǎn)工藝及煙氣、粉塵成分 
  石灰回轉(zhuǎn)窯的采用高爐、轉(zhuǎn)爐和焦爐煤氣,用空氣做助燃風和冷卻風。石灰石均勻分布到預熱器各室內(nèi)被1150℃的煙氣加熱至900℃左右,經(jīng)液壓推桿推入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),石灰石在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)分解為CaO和CO2。分解后生成的生石灰進入冷卻器,被冷卻器內(nèi)的冷空氣冷卻到100℃以下排出?;剞D(zhuǎn)窯煙氣則進入余熱鍋爐進行熱交換,之后進入除塵器除塵,{zh1}經(jīng)引風機進入煙囪排放。 
  當煙氣溫度達180℃時,煙塵比電阻為2.66×1011Ωcm,為高比電阻煙塵(國家規(guī)定超過1.00×1011Ωcm即為高比電阻),對電除塵系統(tǒng)的收塵效果有較大影響,容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,不利于除塵。 
  1.2電除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù) 
  1.2.1電除塵器 
  型式:單室三電場 
  通流面積:120m2
  設(shè)計處理煙氣量:17萬m3/h(運行工況) 
  1.2.2除塵風機 
  離心式鼓風機 
  型號:2070D1BB24
  流量:250000~270000m3/h
  全壓:6500~7000Pa
  風機轉(zhuǎn)速:1480轉(zhuǎn)/min
  2.改造內(nèi)容 
  對回轉(zhuǎn)窯煙氣及煙塵主要成分、顆粒分散度、煙氣溫度和煙塵比電阻進行綜合分析后,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)余熱鍋爐綜合利用后,煙氣溫度一般控制在150~170℃,{zg}不超過220℃。而煙塵比電阻在180℃時為2.66×1011Ωcm,屬于高比電阻粉塵,不適合用電除塵系統(tǒng)來除塵。為此決定將除塵方式由電除塵改為布袋除塵。 
  2.1布袋除塵特點 
  布袋除塵原理:含塵氣體由進氣口進入灰斗或通過敞開法蘭口進入濾袋室,含塵氣體透過濾袋過濾為凈氣進入凈氣室,再經(jīng)凈氣室排氣口由風機排走。 
  布袋除塵具有以下優(yōu)點: 
  1)除塵效率高,一般在99%以上,在除塵器出口處氣體的含塵濃度為20~30mg/m3,對亞微米粒徑的細塵有較高的分級除塵效率;2)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)比較簡單,操作維護方便;3)在保證相同的除塵效率前提下,其造價和運行費用低于電除塵系統(tǒng); 
  4)對粉塵特性不敏感,不受粉塵比電阻的影響; 
  5)在目前濾袋材質(zhì)條件下,可在160~200℃的溫度下穩(wěn)定運行,{zg}耐溫可達到260℃。 
  2.2改造項目 
  改造的總體思路是拆除原電除塵器三個電場的極線極板;拆除原電除塵器的高、低壓配電及控制系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)施;完整保留原電除塵器的殼體、灰斗及一次測量元件,將電除塵器殼體改造成布袋除塵器的塵氣室、凈氣室、進出氣風道,加裝脈沖清灰系統(tǒng)及其他相關(guān)設(shè)施,從而使原靜電除塵變低壓脈沖布袋除塵,并且使布袋除塵具有離線清灰功能、離線檢修功能、內(nèi)部旁路功能的特點。 
  1)的氣流組織按低流阻原則進行。除塵器進口氣流分布板、灰斗導流板按改造后的氣流狀態(tài)重新分布及設(shè)置;除塵器的進、出風道按梯速規(guī)律設(shè)定,保證各濾室風量分布動態(tài)均勻,各倉室之間風量誤差控制在±5%以內(nèi);除塵器除布袋外的主要阻力產(chǎn)生關(guān)鍵斷面(進出風口、風道、離線閥等)其氣流流速變化控制在10m/s以內(nèi),從而降低除塵器因結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)阻力。 
  2)除塵器本體結(jié)構(gòu)壽命按20年以上設(shè)計。上箱體按一倉一體(室)原則進行設(shè)計,頂蓋部分采用坡面設(shè)計,其分水坡度不小于2°,可以有效預防頂部積水,上箱體保留一定的高度,以保證上箱體內(nèi)有一定的換袋空間;倉室進氣擋風板按導流型擋風板設(shè)計,避免進氣流直接沖刷布袋,保證布袋的使用壽命,同時,對進氣氣流進行導流,使塵氣盡可能均勻地分布在塵氣倉室內(nèi)。 
  3)除塵器系統(tǒng)設(shè)有冷風配置系統(tǒng),保證在余熱鍋爐出現(xiàn)故障及檢修時,除塵器系統(tǒng)能夠滿足回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的需求。 
  4)除塵器灰斗、支架、梯子、操作平臺、保溫層等充分利舊,并作完善。 
  3.1布袋除塵技術(shù)參數(shù) 
  3.2使用效果 
  2號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵于2014年10月20日完成現(xiàn)場施工,10月29日交工投入試運行,12月17日在滿負荷生產(chǎn)情況下新余市環(huán)境監(jiān)測站對除塵系統(tǒng)的煙氣粉塵排放濃度進行了監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果為20.5mg/m3。1號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵器于2015年7月13日完成現(xiàn)場施工,7月23日投入試生產(chǎn),8月在滿負荷生產(chǎn)情況下新鋼環(huán)境監(jiān)測站對除塵器煙氣粉塵排放濃度進行了監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果為16.26mg/m3;10月9日在滿負荷生產(chǎn)情況下新余市環(huán)境監(jiān)測站又對煙塵排放濃度進行了監(jiān)測,結(jié)果為11.3mg/m3。 
  4結(jié)束語 
  改造后的石灰廠2號、1號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵分別自2014年10月29日和2015年7月23日投入運行使用以來,設(shè)備運行正常、穩(wěn)定,煙塵排放濃度達到了國家標準要求。 
  河北九州環(huán)保設(shè)備工程有限公司(http://)專業(yè)從事,,,,,,,等除塵設(shè)備,輸送設(shè)備,除塵配件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,公司潛心研究,積極發(fā)展,技術(shù)上不斷創(chuàng)新,工程上精益求精,產(chǎn)品和服務(wù)贏得社會普遍好評和贊揚。
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